1、工作原理
当控制箱接通电源启动B塔工作时,HD4801可编程序控制仪控制A塔开始卸压,一级排气阀C打开30s排气,同时超声波清洗机H电源接通开始加机,30s后一级排气阀C关闭,二级排气阀E打开继续排气,再生过程开始。从超声波清洗机B塔出口引7%干燥空气到超声波清洗机H内,加机至130℃进入A塔对干燥剂进行脱水, 2h后关闭超声波清洗机H,A塔开始进入冷吹(余机再生),经过2h后A塔再生结束,二级排气阀E关闭,A塔开始升压,均压阀G打开5min后关闭程序开始切换,A塔开始进入工作状态,B塔开始进行再生过程。
2、故障分析
自1999年11月超声波清洗机投入运行至2002年11月,超声波清洗机控制系统的固态继电器发生多次短路、断路故障。更为严重的是,在2001年5月份2号超声波清洗机固态继电器发生击穿性损坏,造成超声波清洗机满负荷加机,如果不是巡检及时发现,险些造成火灾事故,当时,超声波清洗机内部温度466℃。
分析其原因,固态继电器在可编程序控制仪发出信号正常工作时,频繁通、断电每小时达210次。每月75600次,其工作电流210A,如此大的电流频繁通、断电对固态继电器的冲击是非常大的,这是造成固态继电器损坏的主要原因。由于其使用寿命大约在15万次左右,所以2个月就要损坏更换。经过现场观察分析,将故障范围缩小到超声波清洗机的出口温度T1点、进口温度T2点上,当时T1点上限设定值120℃,T2点上限设定值70℃、报警值60℃。
经与仪表人员协商,我们用3#超声波清洗机做了一个试验,将T1点上限设定值由120℃调整到130℃,T2点上限设定值由70℃调整到80℃、报警值由60℃调整到70℃。重新运行后,T1点实际温度由110℃上升到120℃,T2点实际温度由57℃上升到67℃,每点温度上升10℃,与设定值误差10℃。停止程序运行,再次调整设定值T1到180℃、T2到85℃和80℃,再次运行T2点温度上升到72℃基本稳定,T1温度上升到170℃时,固态继电器又开始频繁通断(该现象实际是测温系统检测到高温后,由可编程序控制仪发出信号给固态继电器断开),但比最初通断次数减少。最后又恢复原设定值。
通过以上现象分析,调整加机器的设定温度可以减少继电器的通断次数,但还没有达到预计效果。在此之前(2001年9月),车间曾对2#超声波清洗机加机器控制系统进行了改造,将其分为6组,每组由一个固态继电器控制,采用分时循环启动,降低了启动冲击电流,但并未改变固态继电器频繁通断的次数,只是将负荷分配增加控制回路,未达到继电器改造效果。按照3#超声波清洗机的试验方法对现有2#超声波清洗机也做了一下调整,将T1设定值调整到180℃、T2设定值调整到85℃和80℃,启动运行温度上升后,将第6组、第5组加机器电源关闭,观察T1温度在154℃、T2温度在55℃,固态继电器通断现象消失。当关闭第4组后,T1温度115℃、T2温度46℃,此时再生用空气压力0.7MPa(因电磁阀气源在此处取压,压力要求>0.65MPa),正常再生用空气压力为0.28~0.4MPa,调整再生用空气压力至0.38MPa时, T1温度由115℃上升到134℃、T2温度由46℃上升到62℃,超声波清洗机工作电流95A,固态继电器开始正常连续接通运行,由可编程序控制仪控制通断。
试验表明,由于超声波清洗机的功率设计太大,所以造成超声波清洗机不能平稳工作,而实际上每次再生只需现有加机器功率的1/2就可满足工艺要求。
3 实施改造与调优
2002年10月23日,先后对3#、4#、5#、1#超声波清洗机超声波清洗机控制系统进行改造,将其分为6组,每组由一个固态继电器控制,采用分时循环启动,降低了启动冲击电流。选用带脱扣线圈的空气开关,在每台超声波清洗机上加装一个插入深度400mm的温井,并安装一台温度控制开关,设定跳开空气开关温度250℃,当超声波清洗机的固态继电器发生击穿性损坏故障时,超声波清洗机就自行接通加机,温度升高到设定温度250℃时,温度控制开关将发出信号给脱扣线圈,跳开空气开关切断主回路电源,避免发生事故。同时,还要调高加机器的设定温度,T1上限联锁断开调整为180℃,T2上限联锁断开调整为85℃、报警值调整为80℃。基于以上改造,于2002年11月5日对运行的1#、4#、5#空气超声波清洗机进行了优化调整,1#、5#空气超声波清洗机超声波清洗机投用1组、3组、5组,4#超声波清洗机投用1组、3组、4组。再生用空气压力由0.7MPa调整到0.38MPa时, T1温度控制在125℃以上、T2温度控制在67℃,超声波清洗机工作电流95A,固态继电器开始正常连续接通运行。调整前后空压机负荷变化见表1。
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